CNML格式】 【 】 【打 印】 
【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】 
中國曾打算引進美制PW1120發動機

http://www.chinareviewnews.com   2008-01-07 14:37:55  


 
  該發動機在結構上采用三轉子結構,有利于滿足機動飛行對發動機快速響應的要求,也有利于降低耗油率。同時,發動機有較大的喘振裕度和進氣道氣流畸變容限。采用短環形燃燒室提高了轉子剛性,减少了支點數目。加力燃燒室的混合器和火焰穩定器合二爲一,內外涵分別噴油和組織燃燒,然後混合,這樣就可以進行無級調節。從RBl99之後,三轉子就成爲羅羅公司的特色。RB211發動機也采用了三轉子的結構,油耗相比雙轉子發動機有了明顯降低,喘振裕度也明顯高于雙轉子發動機。前蘇聯也在一些發動機上采用三轉子結構,如庫茲涅佐夫設計局爲圖一160轟炸機設計的NK321發動機,也取得了很好的效果。但有利就有弊,三轉子的結構相比雙轉子結構更複雜,對制造工藝的難度提出了更高要求,同時也增加了重量。RB 199與當時的超7的選型發動機——F404和PWll20相比,可以說是春蘭秋菊,各擅其長。

  從結構上來看,RBl99沒有導流葉片,風扇壓比低。考慮到該發動機爲三軸,結構已經很複雜,爲了减輕重量也情有可原。中壓壓氣機也可以進一步加壓,風扇壓比稍低也不要緊,壓氣機總數爲12級,這個級數已經很高了。由此,不由使人想起了羅·羅的另一種發動機一一斯貝MK202,其壓氣機總數也達到了17級,相比之下,RBl99的技術進了一大步,但和F404結構相比還是過于複雜了。爲了减重,估計羅·羅在RBl99的材料上采用了不少超前技術,否則其重量也不會比F404低。RBl99推比較高的另一個原因恐怕來自1.08的涵道比,這在加力發動機中應該算是很高的。涵道比增加帶來的是直徑的增加,但從直徑來看,RBl99低于F404,那只有一種解釋——RBl99的核心機流量低。從涵道比推算RBl99的實際核心機流量大約是35公斤/秒,而F404達到了49公斤/秒,核心機流量低帶來的必然是尺寸的小型化。從其空氣流量來看,RBl99簡單裝上殲7顯然不大可能,其適配的也應該是兩側進氣機型。

  以上四種發動機主要是超7前期考慮的發動機。從當時情况看,美國希望中國選擇PWl216,但我們更傾向于F404,當然PWl 120也是選擇之一,但對發動機進氣道和氣動布局改動大。RB 199也應該是不錯的選擇,事實上在1989年之後英國仍希望中國采購該型發動機用于超7戰鬥機,

  其誠意可見一斑。但最終的事實是超7沒有采用以上任何一種發動機。隨著對中國又一輪禁運的開始,西方再次關上了對華武器出口的大門。指望西方解决超7動力的想法最終完全落空,中國航空人又一次陷入孤立無援的境地。(作者:DA76 MAYA 來源:《現代兵器》雜誌)


 【 第1頁 第2頁 第3頁 第4頁 第5頁 第6頁 】


CNML格式】 【 】 【打 印】 

 相關新聞: